發(fā)生這次事故的原因,可作以下分析:?600離心式油分離器內(nèi)存油并未放凈(放油管距桶底有一段距離),因冬季外界氣溫較低,容器內(nèi)積存在油內(nèi)的氨液變成“死氨”。試壓時(shí),進(jìn)入油分離器中的空氣溫度很高,使“死氨”被加熱蒸發(fā),與試壓空氣混合成為氨、空氣的混合氣體。當(dāng)此混合氣體中的含氨量為16%~25%時(shí),遇明火就會(huì)起爆。
事故之后,檢查了被炸壞的管道、閥門以及壓縮機(jī)的排氣腔、排空管道,發(fā)現(xiàn)沒有絲毫油跡,全是燒焦后的油灰,說明潤(rùn)滑油已燃燒炭化。究其原因,系試壓用的5-200/12氨壓機(jī)已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)了十多年,排氣閥片不嚴(yán),活塞余隙較大,平常運(yùn)轉(zhuǎn)中排氣溫度曾達(dá)到過140℃。當(dāng)介質(zhì)為空氣,機(jī)器連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)(供氣壓試驗(yàn)用)時(shí)溫度必然更高。當(dāng)排氣溫度達(dá)到潤(rùn)滑油的閃點(diǎn)(170℃)時(shí),排氣腔和排氣管道內(nèi)的油霧閃燃出火星,隨著壓縮空氣被帶到即壓縮機(jī)只有2m的油分離器內(nèi),瞬時(shí),使氨和空氣的混合氣體遇明火爆炸。破壞的部位正是油分離器的出口管路,也是強(qiáng)度較低的焊口和閥體的部位。
事故的責(zé)任方?jīng)]把新裝的制冷設(shè)備與舊設(shè)備嚴(yán)格分開試壓,這就提醒我們,在現(xiàn)有冷庫(kù)中裝設(shè)新系統(tǒng)、新設(shè)備后,試壓時(shí)必須與舊系統(tǒng)、舊設(shè)備嚴(yán)格分開,且單獨(dú)進(jìn)行。這樣就能保證安全試壓,又便于檢查。